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關于擠壓鋁型材表面“吸附顆粒”的形成原因分析

        前一段時間我公司產品表面出現了比較嚴重的顆粒問題,經過公司各部門的努力排查,已確認了公司產品表面出現顆粒問題的主要原因,現已采取相關措施,控制顆粒的產生,對提高公司的產品質量,已經起到了很大的作用?,F對主要原因分析如下:

1、“吸附顆?!钡谋憩F及對產品質量的影響

        “吸附顆?!睂ρ趸筒挠绊懖淮?,但對其他的表面處理形式影響較大,在擠壓生產中,擠出型材“吸附顆粒”經過仔細觀察或用手在型材表面上滑動,都會發(fā)現。經時效處理后,這些顆粒更加緊密粘附在型材表面,在型材表面預處理工序,由于槽液濃度的影響,有的可以去除掉,但在型材表面形成小麻坑,有的去除不掉,則形成凸起,在電泳和噴涂型材的生產中出現,有礙型材表面美觀,嚴重影響了公司的產品質量。


2 、“吸附顆粒”的形成原因分析

        2.1 模具的影響

        在擠壓生產中,模具在高溫高壓的狀態(tài)下工作的,受壓力和溫度的影響,模具產生彈性變形。模具工作帶由開始平行于擠壓方向,受到壓力后,工作帶變形成為喇叭狀,只有工作帶的刃口部分接觸型材形成的粘鋁。在粘鋁的形成過程中,不斷有顆粒被型材帶出,粘附在型材表面上,造成了“吸附顆粒”。隨著粘鋁的不斷增大,模具產生瞬間回彈,就會形成咬痕缺陷。若粘鋁堆積較多,不能被型材拉出,模具瞬間回彈時粘鋁不脫落,就會形成型材的表面粗糙、亮條、型材撕裂、堵模等問題。鑄棒表面及內在的雜質堆積在模具內金屬流動的死區(qū),隨著擠壓鑄棒的推進及擠壓根數的增多,死區(qū)的雜質也在不斷的變化,有一部分被正常流動的金屬帶出,堆積在工作帶變形后的空間內。有的被型材拉脫,形成了“吸附顆?!?。

        2.2 擠壓工藝的影響

        擠壓工藝參數也是影響“吸附顆?!钡闹匾蛩亍=涍^現場觀察,擠壓溫度、擠壓速度過高,“吸附顆?!本驮蕉?,原因是由于溫度高、速度快,型材流動速度增加,模具變形的程度增加,金屬的流動加快,金屬的變形抗力相對減弱,更易形成粘鋁現象;

        2.3 鑄棒質量的影響

        經過多次分析和對比,鑄棒質量是形成“吸附顆?!钡闹饕蛑?,后經過分析研究,我公司所采用的鋁硅中間合金由小地爐生產,由于小地爐采用坩堝生產,坩堝的溫度在780℃以下(溫度過高坩堝會溶化),許多硅并沒有完全熔化,以游離態(tài)的形工存在了鋁硅合金中間,使生產的鋁棒中也存在了大量的游離態(tài)的單晶硅,擠壓后就造成了黑色毛刺。

由于我公司的鋁棒沒有進行均勻化處理,鑄棒中有很多不平衡的共晶組織存在,過飽和固溶元素存在,存在鑄棒應力,在擠壓生產過程中,由于鑄棒中有過飽和固溶元素存在的存在,提高了形成粘鋁的條件,形成“吸附顆?!钡母怕试黾?;


3、減少“吸附顆?!辈扇〉拇胧?/strong>

        3.1 模具設計、使用

        (1)和公司模具供應商聯(lián)系,模具的設計必須滿足剛度、強度的計算要求,以達到減少模具在受壓時的彈性變形量。在確定工作帶時,工作帶的長短、空刀形式、模頸及焊合室形式等,都要考慮參數選擇最佳值。模具的導流孔、分流孔等系數的選擇,在允許范圍內盡量選較大值,達到減小壓力的目的,但分流孔不能過大,以免擠壓時將雜質帶入。

        (2)加強模具的檢驗,對模具的硬度要求必須按照公司標準執(zhí)行。

        (3)模具在使用時,一定要加裝和選用合適的模墊、支撐墊。

        (4)模具都要經過氮化處理后,方可上機,以減少粘鋁的問題。

        (5)修模、拋光時,要注意工作帶的平行、表面粗糙度以及組合模裝配的配合尺寸,把緊螺栓。

        3.2 調整擠壓工藝參數

        3.2.1按照工藝要求,根據擠壓系數、型材斷面情況、模具情況、設備情況等,選擇最佳的擠壓溫度、鑄棒加熱溫度、模具溫度以及擠壓速度,并在生產過程中,不斷調整這些參數,消除或減少“吸附顆?!薄?/p>

        3.2.2調整了鋁棒加溫方式,以前我公司采用的是從常溫直接加熱到擠壓溫度,480-490℃,現在我公司采用的鋁棒加溫方式為先加溫到520-560℃,然后再降到450-480℃,進行保溫,實現了半均勻化的狀態(tài),使鋁棒中的不平衡共晶體組織在基體中分布趨于均勻,過飽和固溶元素從固溶體中析出,以達到消除鑄造應力,提高鋁棒的塑性,減小變形抗力,改善產品的組織和性能,減少“吸附顆粒”的產生。

        3.3 提高鑄棒的質量

        現在我公司全部采用大爐生產的鋁硅中間合金,廷長生產鋁硅中間合金的保溫時間,充分溶解金屬硅,降低鋁硅中間合金中硅的含量,從以前的15-20%降低到10-12%。經過改進,提高了公司的鋁棒的產品質量。另外,加強對鑄棒的低倍組織分析,進行質量監(jiān)控,減少有缺陷鑄棒的投入使用。


4 總結

        “吸附顆?!钡挠绊懸蛩刂饕悄>?、鑄棒、擠壓工藝三個方面。經過公司各部門的共同努力,取得了比較重大的突破,大大降低顆粒的產生。但現階段,偶爾的還是會出現顆粒現象,主要原因是:

        1.工人的操作水平有限,沒有嚴格按照工藝執(zhí)行。

        2.經過跟蹤發(fā)現產生顆?,F象的主要機臺是7# 1000T機,經分析確認原因,7#機采用的是熱剪爐,在生產大的型材時,用棒速度快,造成了鋁棒在爐中的保溫時間短,沒有進行半均勻化處理。現已做了改進,更換了大的油槍(B40A-2.2H更換為B45A-2.2H),加快鋁棒的升溫速度,廷長保溫時間。

        在今后的工作中應對員工加強培訓,努力提高操作人員的操作水平;在生產實踐的基礎上,要不斷地分析問題,總結經驗,減少或避免“吸附顆粒”、粘鋁、表面粗糙、劃傷、型材撕裂等缺陷,提高公司的產品質量,提高型材的成品率及生產效率。



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